氯氫處理是氯堿生產的主要工序,負責將電解槽出來的濕氯氫氣脫水除雜質後輸送到用(yòng)戶。工廠為解決氯氣溫度高(gāo)、氯中含水超標進行了相關改進(jìn)。螺旋板式換熱器是(shì)一種新型(xíng)換熱器,傳熱效率好(hǎo),運行穩定性高,可多台共同工作(zuò)。螺旋板式換熱器是一種高(gāo)效換熱器設備,適用汽-汽、汽-液、液-液,對液傳熱(rè)。
1、裝置狀況
1996年改造前,工廠氯氣壓(yā)縮機循環酸冷卻裝置為f =16 m2的蛇管冷卻器,用工業水冷卻。這種冷卻器傳熱係數低,隻有列管式冷卻器(qì)的1/ 10 ,且體積龐大,由於使用年限較長,氯氣出(chū)口溫度達60℃左右,氯中含水平均達0. 1 %;改造後用f = 25 m2的不可拆式螺旋(xuán)板換熱器代替蛇管冷卻器,使(shǐ)氯氣壓縮機循環酸氯氣溫度降至30℃以下,氯中(zhōng)含水在0. 04 %以下,設備和管(guǎn)道使用壽命延長,解(jiě)決了因硫酸溫度高,加之硫酸濃度低造成的氯壓機蛇管冷卻器腐蝕嚴重的問題。改造(zào)前設備(bèi)管道使用壽命短,嚴重者每(měi)周倒用1次氯壓機(補漏) ,每月更換1次氯壓機(修複) ,嚴重影響正常生產。改造後,氯壓機使用短(duǎn)時間可達5個月更換1次,保證生產的正常運行。
2、裝置存在問題
改造後該裝置平穩運行(háng)較長時間。1999年初不可拆式螺(luó)旋板換(huàn)熱器換熱效果明顯下降,硫(liú)酸溫度呈上升(shēng)趨勢,經分析(xī)查找原因,初步判定為不可拆式螺旋板換熱器堵(dǔ)塞嚴重,由(yóu)於工(gōng)廠工(gōng)業水(shuǐ)使(shǐ)用地下水,水質較差,泥沙等雜質多,不可拆式螺旋板(bǎn)換熱器間(jiān)隙較小,淤泥積聚後,不易清洗,冷卻效果差,給生(shēng)產帶來困難。
3、解決方法
針(zhēn)對地下(xià)水泥沙較多,增設2台水過濾器,可切(qiē)換(huàn)清洗,減少帶入螺旋板換熱器的泥沙。
購進2台可拆式螺旋板式換(huàn)熱器(型L TK20 1000/800) ,堵塞後拆開及(jí)時清洗(xǐ),氯壓機循環係統冷卻效果恢複(fù)到新螺旋板換熱器使用時期效果。
為節省資金(jīn),將更換下的不可拆式螺旋板換熱器自己改型(xíng)使用,具體方法為:將(jiāng)更換下的不可拆(chāi)式螺旋板換熱器用高壓水衝洗後,用車(chē)床把水出口端麵卷板直徑全部車平;將車好後的螺旋板換熱器加酸浸泡,然後再用高壓水衝洗幹淨;把(bǎ)濃硫酸循環係統(tǒng)端麵卷(juàn)板用Φ10的鋼筋焊死,車(chē)平後在端(duān)麵周圍加(jiā)法(fǎ)蘭(lán),再做一個與端麵法蘭(lán)相同的法蘭,在中間焊一個100 mm水出口,然後加膠墊用螺栓把緊,經打壓試漏後,便成了(le)可拆式螺旋板換熱器。
4、使(shǐ)用效果
改型後的(de)螺旋板(bǎn)換熱器投入使用後與新購進的可拆式螺旋板換熱器效果基本相(xiàng)同,我廠現已(yǐ)全部使用可拆式(shì)螺旋(xuán)板換熱器,經過1年的運行(háng),氯氣(qì)出口溫度一直保持在30℃以下,氯中含水控製在0. 04 %以下。
5、結語
可拆式螺旋板換熱器的使用,保證了工廠生產設備(bèi)長周期運轉,有計劃(huá)更換,保證生產中各項工藝指標的完成,確保全廠生產的安全穩定運行,為工廠創造了一(yī)定的經濟效益。